• 揚子環(huán)丁砜抽提先進控制解決方案———揚子環(huán)丁砜抽提先進控制解決方案

    1. 服務(wù)對象

    揚子石油化工股份有限公司芳烴廠環(huán)丁砜抽提裝置

    2. 工藝簡介

    芳烴抽提裝置是以環(huán)丁砜為溶劑,根據(jù)芳烴、非芳烴在溶劑中的溶解度的不同,達(dá)到芳烴和非芳烴分離的目的。裝置中的抽提單元包含了一個由抽提塔,汽提塔,溶劑回收塔等塔組成的抽提塔系。抽提塔系的簡要流程如下圖1所示。




    圖1 環(huán)丁砜抽提裝置流程圖

    3. 原操作情況及存在問題

    抽提塔作為芳烴抽提裝置的關(guān)鍵設(shè)備,它的穩(wěn)定操作,對下游各塔的穩(wěn)定控制有至關(guān)重要的作用。按原來的常規(guī)控制方案,抽提塔的塔底、塔頂界面都通過與采出量串級來控制,但是,該塔受到眾多的不可測量的干擾因素影響,塔頂、塔底界面波動都很大,如果塔底界面采用串級控制,塔底采出量將波動很大,可能導(dǎo)致下游汽提塔進入非正常工況。

    為了避免串級控制帶來大波動,該塔的塔底界面實際控制方式一直為手動。但手動控制的不及時和人為因素的干擾,使該塔的界面波動很大,經(jīng)常接近報警的區(qū)域,影響了工況的穩(wěn)定。

    汽提塔原來通過蒸汽來控制其壓力,但如果該塔的塔釜溫度太高,會導(dǎo)致該塔進入非正常工況,所以該塔由原來的串級控制改為手動控制,通過蒸汽來穩(wěn)定塔釜溫度,且保證壓力在一定范圍內(nèi)。但是,當(dāng)進料溫度和蒸汽熱值改變時,會引起塔釜溫度和壓力的超出指標(biāo)范圍。

    回收塔原來的控制方案是由加熱蒸汽來控制組分控制,因為組分控制器由于部分儀表已經(jīng)無法使用,所以該塔控制目標(biāo)改為塔釜溫度,控制方式也改為手動。

    苯塔原來是通過串級來控制塔的進料溫度和苯塔的側(cè)線產(chǎn)品質(zhì)量,由于工藝改變,該塔串級無法使用,控制方式改為手動。因為該塔的滯后很大,經(jīng)常過渡采出和不完全采出,控制效果很不理想。



    4. 控制目標(biāo)

    預(yù)計芳烴抽提裝置先進控制系統(tǒng)投運后,整個塔系將具有更好的抗干擾性,能綜合協(xié)調(diào)各個過程的控制變量,使生產(chǎn)過程更加平穩(wěn),減輕操作工勞動強度,降低操作成本。同時實現(xiàn)下列控制目標(biāo):

    以平穩(wěn)操作、節(jié)能降耗為主要目標(biāo),當(dāng)先進控制系統(tǒng)投用后,抽提塔界面、汽提塔壓力、回收塔溫度等過程控制變量的均方差減小50%以上;

    使抽提系統(tǒng)各參數(shù)協(xié)調(diào)操作,減少裝置影響產(chǎn)品達(dá)8個小時以上的波動次數(shù),將抽提塔系的年波動次數(shù)降低到每年2次以下;

    同時與常規(guī)控制相比,在同等溶劑消耗條件下,使回收塔塔頂回流比降低5%以上,能耗降低2%以上;

    能有效的解決回收塔、汽提塔、抽提塔及苯塔的關(guān)聯(lián),優(yōu)化回路塔、汽提塔、抽提塔和苯塔的操作,降低溶劑的含水量和烴含量,進而將芳烴收率由目前的97.5%提高到99.0%;

    在裝置的條件改善的基礎(chǔ)上,進一步提高芳烴收率和降低溶劑消耗,溶劑消耗降低5%。

    從而,最大限度的保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性,優(yōu)化過程工作點,有效地提高生產(chǎn)率、降低能耗,為企業(yè)帶來最佳的經(jīng)濟效益。

    5. 先進控制方案

    在橫河CS3000集散控制系統(tǒng)良好運行的基礎(chǔ)上, 通過合理有效的實驗設(shè)計和實驗測試,得到真實有效的實測數(shù)據(jù),利用APC-Adcon預(yù)測控制軟件包中的辨識軟件包進行數(shù)據(jù)處理并辨識得到對象的脈沖響應(yīng)矩陣形式的數(shù)學(xué)模型。根據(jù)辨識出的數(shù)學(xué)模型建立APC-Adcon預(yù)測控制軟件包所需的內(nèi)部模型,并根據(jù)實際工藝特點和要求選取合理的參考軌跡、調(diào)節(jié)變量約束、被控變量約束、控制結(jié)構(gòu),以得到APC-Adcon預(yù)測控制器。

    首先應(yīng)用此控制器控制與內(nèi)部模型相同的仿真對象進行仿真分析和研究;然后應(yīng)用此控制器控制與內(nèi)部模型存在一定差異的仿真對象(模型不匹配情形)進行仿真分析和研究,以檢驗控制系統(tǒng)的抗不確定和干擾能力,接著把所設(shè)計的控制系統(tǒng)引入CS3000集散控制系統(tǒng)進行實時仿真研究和分析。在大量仿真和實驗分析與研究的基礎(chǔ)上,投運多變量預(yù)測控制系統(tǒng)。

    6. 先進控制系統(tǒng)軟硬件連接

    采用OPC技術(shù)實現(xiàn)了先進控制上位機與DCS系統(tǒng)的雙向數(shù)據(jù)通訊。



    7. 先進控制系統(tǒng)實施步驟

    建立DCS與先進控制的通訊:該裝置原有常規(guī)控制建立在日本橫河公司的集散控制系統(tǒng)CENTUM-CS3000系統(tǒng)上,先進控制系統(tǒng)新增一臺工控機作為先控操作站,該操作站通過OPC標(biāo)準(zhǔn)接口與DCS上的數(shù)據(jù)實現(xiàn)通訊;

    功能分析:主要對芳烴抽提各塔過程工藝和常規(guī)控制狀況深入了解,合理選擇MV(操作變量), CV(受控變量)和DV(干擾變量);

    常規(guī)控制回路改造:調(diào)校流量計和閥門;

    過程實驗:測試信號應(yīng)用于過程操作變量以便得到估計模型參數(shù)所必需的數(shù)據(jù)。一般做實驗時為得到有效的數(shù)據(jù),需連續(xù)加數(shù)個階躍信號,以實現(xiàn)充分激勵;

    過程模型辨識:將由過程實驗得到的數(shù)據(jù)通過APC-Adcon軟件包的HIDENT多變量模型辨識軟件預(yù)處理,辨識得到芳烴抽提400#的多變量過程模型;

    控制結(jié)構(gòu)設(shè)計:根據(jù)用戶指標(biāo)和要求,在控制器結(jié)構(gòu)中定義控制目標(biāo)、變量約束和動態(tài)最優(yōu)化;

    離線仿真:仿真測試所設(shè)計的控制器,離線測試使得在實際過程應(yīng)用更容易和安全;

    在線仿真:將設(shè)計好的芳烴抽提控制器轉(zhuǎn)到先控上位機,進行實時在線仿真;

    先控與常規(guī)控制的切換:在DCS上通過編程實現(xiàn)先進控制和常規(guī)控制的靈活和簡便的切換;

    現(xiàn)場投運及調(diào)整:在不同運行條件下檢測控制結(jié)構(gòu),將實現(xiàn)的控制器應(yīng)用到過程中,對生產(chǎn)過程進行在線實時控制。



    8. 先進控制效果

    先控系統(tǒng)投運后,其效果很明顯,下面對常規(guī)控制和先進控制作一個比較:

    (1) 溶劑回收塔塔底溫度比較如圖2:




    圖2 溶劑回收塔塔底溫度比較圖

    (2) 抽提塔塔底界面、塔頂界面控制比較如圖3:




    圖3 抽提塔塔底界面、塔頂界面控制比較圖

     
     
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